张晓怀罗自来黄康:船用大功率柴油机电控喷油器仿真与优化设计研究 l3 船用大功率柴油机电控喷油器 仿真与优化设计研究 Simulation and Optimization Design Study of Injector with Electronic Controlled for Marine Heavy Duty Diesel Engines 张晓怀罗自来黄康 (海军工程大学) [摘要]高压共轨电控喷油系统是提高柴油机整体性能、降低排放、污染的有效手段之一。本文 对该系统核心部件一电控喷油器的结构进行仿真,采用数值模拟的方法对该啧油器进行研究,探 讨了该喷油器主要结构参数对喷射过程的影响。通过研究对高压共轨电控喷油器结构参数的确定 和优化具有一定的参考价值。 [关键词]船用柴油机高压共轨HYDSIM软件喷油规律 Key words:Marine diesel engine High pressure common rail HYDSIM software Rule of spray 1 概述 随着船用柴油机排放法规的日益严格,人们对 基础上,构建一套满足此柴油机要求的高压共轨喷 油系统,它由供油泵、共轨管、喷油器等部件组成【4]。 喷油过程的精确控制、喷油规律优化的要求越来越 高,喷油器性能在整个高压共轨系统中的重要性越 来越受关注。对于船用柴油机共轨系统而言,循环 利用Hydsim仿真软件建立的共轨系统仿真模型如 图l所示。 喷油量大,喷油器的外形尺寸和运动件的质量一般 也较大,这对实现喷射控制的快速响应带来困难。 另外,船用柴油机缸数多,喷油器数量多,喷射过程 引起的系统内压力波动对喷射的一致性和重复性 造成不利影响。所以船用柴油机共轨系统中的喷油 器开发难度更大Il_31。本文针对某型船用柴油机的电 控喷油器进行仿真与优化设计研究。 2 系统建模 本文以TBD620L6柴油机为研究对象,技术参数 图1高压共轨喷射系统Hydsim ̄翼模型 如下:直列、四冲程、水冷,缸径一冲程170"195mm,额 定转速1500r/min,额定功率为650kW,额定点燃油消 耗率为195g/kW・h。本文的喷油器设计方案是保持 原喷油器喷嘴参数不变.即孔数×孔径X喷雾夹角为 5xO.46xl55。.喷孔长度为1.6mm,压力室直径X高度 3喷油器参数对喷油规律的影响研究 电控喷油器结构参数及其工作性能的好坏,直 接影响整个高压共轨系统的性能,从而对发动机的 性能产生影响 它与常规机械式喷油器最大的不同 在于内部增加了电磁阀及压力控制室.通过控制电 为1.5mmx1.8mm。针阀升程为0.44ram,针阀直径为 7ram。然后根据原机的喷油量来确定控制活塞、控制 磁阀可以控制针阀运动,从而控制了喷油器的喷油 特性。模型中设置轨压为150MPa、转速为1500r/min、 腔进/回油阀直径和喷射持续时间等参数。在原机的 100%负荷,喷油脉宽为2ms的一次燃油喷射,分析不 14 内燃机与配件 2012年第8期 同电控喷油器结构参数对喷油规律的影响。 3.1控制活塞直径的影响 OIo0∞ 喷油逮率 控制活塞直径的大小,影响到控制腔燃油作用 在针阀上的作用力,对针阀的运动产生巨大的影响。 在其他参数保持不变的情况下。对6.5mm,7.Omm. ll 量阱艘檬臀 。 —O舯0勰 0.0002 £ 瓣0o∞10 … 0 U 1u 珊 椰 7.5mmZ个控制活塞直径进行仿真,结果如图2所 示: 一 瞥 5棚. ,0 .,/ r 崮薛掬ldegl 喷油速率 国 V 1q ∞ 剐 哪 W 曲轴转角Ideg] 图2控制活塞直径的影响 通过分析可以确定。当控制活塞直径较小时, 控制腔燃油作用在控制活塞上部的液压力较小,控 制电磁阀开启时,针阀开启迅速,而控制电磁阀关 闭时,针阀关闭缓慢;当控制活塞直径较大时,控制 腔燃油作用在活塞上部的液压力较大,使得控制电 磁阀开启时针阀开启比较缓慢,但在控制电磁阀关 闭时针阀关闭迅速,保证了喷油过程的迅速截止。 3.2控制腔进出油孔直径的影响 控制腔进/出油孔直径的大小.直接影响到电控 喷油器针阀的开启和关闭过程,从而影响喷油规律。 在保持其他参数不变时。对0.32mm,0.35mm,0.38mm 三个控制腔进油孔直径进行仿真,结果如图3所示: 针I羁I升程 图3控制腔进油孔直径的影响 通过分析可以确定。在进油孑L直径较小的情况 下,电磁阀开启时,燃油流入控制腔的速度相对较 慢,控制腔压力快速降低,使得针阀迅速开启,而电 磁阀关闭时,燃油不能迅速流人控制腔中,控制腔 压力未能快速上升,使针阀关闭时间滞后;在进油 孑L直径较大的情况下,电磁阀开启时,燃油继续迅 速流人控制腔中,使燃油不能快速流出控制腔,控 制腔压力未能快速下降,使针阀开启时间滞后,而 电磁阀关闭时。燃油流入控制腔的速度相对较快, 控制腔压力快速上升,使得针阀迅速关闭。o唧0 在其他参数保持不变的情况下。对0.37mm, 0.4ram。0.43mm_ ̄个控制腔出油孔直径进行计算,得 _出图4如下: 曼 垂‘0 0o0’ e螂 。 r———————————1_ 懑Oo。t ̄0 2{. 1 ~04 I 0 钟 20 ∞ 钟 ∞ 6。 鼬轴特角lae鳓 图4控制腔出油孔直径的影响 通过分析可以确定。当出油控制量孑L直径较小 时,由于电磁阀开启时,控制腔中燃油不能迅速流 出,控制腔压力未能有效降低。喷油器针阀开启时 间滞后;而当出油控制量孔直径较大时,控制腔中 燃油快速流出,控制腔压力下降速度提高,使针阀 开启时间提前。 3.3控制腔容积的影响 张晓怀罗自来 黄一 索氆}茸 康:船用大功率柴油机电控喷油器仿真与优化设计研究 I¥,£。∈一将黼霹瞥 .l5 控制腔容积的大小,对控制腔控制压力的建立 l。l ag1 1l一。 有很大影响,在其他参数保持不变的时,对50rm , 一I赍油速率 lOOmm,,150ram 三个控制腔容积进行仿真,结果如 图5所示: 喷油逮率 一¨,£ £一静臌甲{餐 ll0 ll’口 il。∞ 两40 ∞ w 鲻蜘蛳糖g{ 围5控制腔窖积的影响 对上述结果进行分析可知:在容积较小时,电 磁阀开启后控制腔的压力迅速降低,针阀可以快速 响应,喷油速率可以较快的达到最大,同时,在电磁 阀结束通电后,腔内可以迅速建立高压,从而可以 保证针阀的迅速关闭。反之,当控制腔容积增大后, 就会使得系统反应速度减缓。因此,在选取控制腔 容积大小的过程中。要既能满足系统反应的迅速, 又不能因为选取的容积过小导致针阀开启过早,喷 油速率在最大值持续时间太长;同时还不能因为选 取容积过大,导致系统响应缓慢,喷油速率达不到 最大值,影响柴油机性能。 3.4电磁阀响应时间的影响 电磁阀响应时间的长短,直接影响到控制腔出 油孔的开启和关闭过程,从而影响喷油规律。在其 他参数保持不变的情况下,对响应时间分别为0. 1ms,0.3ms.0.5ms的电磁阀仿真,结果如图6所示: 针闲升程 0 t0 0 邵 刖 。Er 哪  ̄llaegl 用6电磁阀响应时间的影响 通过分析可以确定,当电磁阀响应时间较短 时,控制腔出油孔快速关闭,控制腔内压力快速升 高,针阀关闭时间提前;当电磁阀响应时间较长时, 控制腔出油孔关闭速度减慢,控制腔内压力未能快 速升高.针阀关闭时间滞后。 3.5喷嘴流量系数对喷油规律的影响 在其他参数保持不变的情况下,对0.6,0.7,0.8 三种不同的喷嘴流量系数进行计算,得出图7如下: 喷油蘧率 O0∞06 00∞3 暑口脚 呈0 ̄002 躲00,●∞ 01 ̄ O 10 20 30 唧 O0 w  ̄laegl 图7喷嘴流量系数对喷油速率的影响 通过分析可以确定,喷嘴的流量系数增大,喷 油速率增加非常明显,与增加共轨压力的效果极为 相似。而且还可以从初期喷油速率和后期喷油速率 曲线看出,喷嘴流量系的增大.初期喷油变得缓慢, 后期断油变得迅速。喷油器的响应特性加快。 4优化设计 经过上述分析,综合不同尺寸参数对喷油器性 能的影响规律,最终选择控制活塞直径为7.2 mm, 控制腔进油孔直径为0.35mm,出油腔直径为0.4ram, 电磁阀响应时间为0.3ms.在发动机转速为1500 r/ arin,初始共轨压力为150 MPa时,仿真计算所得的 共轨压力、喷油量、喷油速率、针阀升程曲线如图8 所示: 16 喷浦鬣 内燃机与配件 2012年第8期 力波动能控制在初始值上下3%的范围内:喷油量达 到原机标准,即循环喷射量Q=O.47g;产生比较理想 的先缓后急的 喷油规律。 兰蚴蛳 桶0 ~一 { {{j 0j i一 ~一 曲辘转舟fa蚓 5 结论 用Hydsim软件对配共轨后的TBD620L6型机进 行建模,确定各模型相关参数,进行仿真计算,分析 晴油速率 电控喷油器各参数对喷油规律的影响。最后选取合 适的参数得到优化的仿真结果.使得所匹配的高压 共轨燃油喷射系统满足压力快速建立和稳定的要 求,共轨压力波动能控制在初始值上下3%的范围 内;并产生比较理想的喷油规律。 参考文献 0㈣0 懈0 矧 0 麓轴转鹅l0e磷 [1]唐开元,欧阳光耀.高等内燃机学【M】.北京:国防工业出版 社.2008. 【2】顾宗林.高压共轨柴油机电控技术的研究[DI.淄博:山东理 工大学.2009. 【3]杨平龙,杜传进.柴油机电控共轨燃油喷射系统的技术现 状[J].重型汽车,2006(4):26—29. [4】何建元.柴油机共轨式燃油系统及电控喷油器的仿真研究 鼬辅转钧 e嘲 图8部分仿真结果 [D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2007. 由以上图形可以看出.所匹配的高压共轨燃油 喷射系统满足压力快速建立和稳定的要求,共轨压 (上接第12页) 作者简介:张晓怀(1963一),男,副教授。研究方向:动力机械 及工程。 OEM的技术要求以及CB/rI116710.1—1996工程机械 一一re.Mortal arfn movement{P pkl I[mit5 百4 皂3 噪音限值要求。 表4装载机机外辐射噪声测量结果 测量项目 机外辐射噪声 dB(A) 司机耳边噪声 现有 前端轮系 l19 85.7(左) 新设计 前端轮系 1147 .限值 ■_\\一/ \/、\ _、\ Engine Speed(RPM) 图6涨紧轮最大摆角图 ≤l16 ≤92 dB(A) 备注 85-3f右1 82.5f左1 83.oil-) 背景噪声54 dB(A) 5 结论 通过降低发动机前端轮系的风扇传动比,可有 4。4整机噪音测试 将发动机装配到装载机上,分别测量现有的前 端轮系和新设计的前端轮系对装载机的机外辐射 噪声的影响。现有前端轮系的发动机状态:发动机 效地降低装载机的机外辐射噪声。同时,发动机前 端轮系的工作可靠性得到保证,达到了设计目标。 参考文献 [1】于影,等.轮系的分析与设计【M].哈尔滨工程大学出版社. 2007. 低怠速838r/min,发动机高怠速2350r/min,散热风扇 低怠速922r/min,散热风扇最高转速2580dmin。新设 计前端轮系的发动机状态:发动机低怠速828dmin, [2]李树满.最新柴油机选型设计、故障诊断及国内外标准实 用手册『M1.中国知识出版社.2006. 发动机高怠速2360r/airn,散热风扇低怠速727ffmin, 散热风扇最高转速2060r/airn。装载机机外辐射噪声 测量结果如表4所示。由此可见,新设计的前端轮系 可降低装载机的机外辐射噪声4.3dB(A),从而满足 作者简介:朱秀花,女,高级工程师,主要从事发动机设计和 应用力学分析。